게시 된 툰코 2

개선 된 초음파 결함 테스트 결과

2003 년 10 월 20 일검사 툰코 2Unit 1Unit 3

adunit 1, Unit 3

반응기 1 및 단위 3의 반응기 재순환 시스템 파이프에서 균열의 징후가 관찰 된 모든 용접 라인 (단원 1 : 2 용접 라인, 3 : 9 용접 라인)이 교체되었으며, 3 대 3이 교체되었습니다. (9 월 5 일에 출판).
제품을 교체하기 전에 개선 된 초음파 결함 탐지를 사용하여 부품을 참조로 측정했습니다. (3 월 11 일 게시)
결과가 컴파일되었음을 알려 드리고자합니다.
균열 징후 깊이의 측정은 Hamaoka Unit 4 및 기타 원자력 발전소에서 수행 된 개선 된 초음파 결함 검출 방법에 의해 측정 된 균열 징후의 깊이와 유사 하였다.

단위 1에 대한 개선 된 초음파 결함 탐지 테스트 결과


툰코 2

용접 와이어
위치
균열 증상
최대 길이 (mm) (주 1)
최대 균열 징후 깊이 (mm) (참고 2)
수동 단계 배열 메소드
(기계 처리)
수동 에지 에코 방법
(가로파 + 종 방향 파)
(1) 40 6.1 5.0
(2) 30 2.8 4.0
이러한 크래킹 징후가 관찰 된 모든 용접 라인은 대체됩니다.
(참고 1) : 여러 개의 균열 징후가 관찰 된 용접 라인의 경우 최대 길이가 나열됩니다.
(참고 2) : 다수의 균열 징후가 관찰 된 용접 라인의 경우 최대 깊이가 나열됩니다.

단위 3에 대한 개선 된 초음파 결함 탐지 테스트 결과


툰코 2

용접 와이어
위치
균열 증상
최대 길이 (mm) (참고 1)
최대 균열 징후 깊이 (mm) (참고 2)
수동 단계 배열 메소드
(기계 처리)
수동 에지 에코 방법
(가로파 + 종 방향 파)
(1) 75 4.7 6.0
(2) 90 3.2 4.0
(3) 70 5.7 5.0
(4) 55 4.7 5.0
(5) 120 3.0 4.5
(6) 55 4.5 5.0
(7) 65 1.8 4.0
(8) 100 4.9 3.5
(9) 155 2.3 3.5
이러한 크래킹 징후가 관찰 된 모든 용접 와이어가 대체되었습니다.

(주 1) : 여러 개의 균열 징후가 관찰 된 용접 라인의 경우 최대 길이가 나열됩니다.
(참고 2) : 다수의 균열 징후가 관찰 된 용접 라인의 경우 최대 깊이가 나열됩니다.

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