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Hamaoka Unit 2 검사를위한 수수선 파이프에서 물 누설에 대한 원인 및 대책

우리는 검사 배수관 (주)에서 물이 새는 것을 발견했습니다.

원자로는 2002 년 5 월 24 일에 시작되었고, 5 월 25 일 오전 2시 20 분경, 동시에 반응기를 모니터링하고 검사했을 때, 검사 배수관으로부터 물이 누출되고 있음이 밝혀졌습니다. 이러한 이유로, 우리는 자세한 조사를 수행하기로 결정하고 5 월 25 일 오전 4시 34 분에 원자로를 중단했습니다.
물 누출로 인해 주변 환경에 방사선의 영향은 없었습니다.

(참고) 검사 수 배수관 : 검사 중에 밸브 바닥에 축적되는 물을 배출하는 파이프.

[그림] 툰코 링크 링크 배수관의 물 누설 위치
우리는 검사 배수관 (주)에서 물이 새는 것을 발견했습니다.
누출 위치
검사를위한 수 배수관의 현미경 관찰

이것은 용접에 피로의 균열이 형성 되었기 때문입니다.

검사 배수 파이프가 공명하고 (주 1) 강한 힘을 반복적으로 적용 할 때 피로 크래킹이 발생합니다.

피로 크래킹은 반응기가 정지 될 때 제한된 작동 중에 발생하는 모체 튜브의 진동으로 검사수 배수관이 공명 할 때 발생했으며, 용접의 하단에 강한 힘이 반복적으로 적용되었다.
피로 크래킹이 발생한 용접의 하단은 진동으로 인한 힘이 집중 될 수있는 모양이었습니다.

(주 1) 공명 : 각 물체에는 진동 할 가능성이 가장 높은 주파수 (고유 주파수)가 있습니다. 이 고유 주파수와 동일한 진동을 적용하면 원래 진동보다 커집니다. 이 현상을 공명이라고합니다.
(참고 2) 반응기가 정지 될 때 제한된 작동 : 반응기의 수온을 균일하게 상승시키기 위해 하나의 잔류 열 제거 펌프는 두 개의 저압 물 주입 시스템을 통해 반응기의 물을 순환시킵니다. 누적 된 작동 시간은 약 50 일이었습니다.

용접에 적용되는 힘이 줄어 들었습니다.

파이핑지지 브래킷의 장착 위치를 변경하여 진동으로 인해 용접에 적용되는 힘을 줄일 수있었습니다.
피로 크래킹은 반응기가 정지 될 때 제한된 작동 중에 발생하는 모체 튜브의 진동으로 검사수 배수관이 공명 할 때 발생했으며, 용접의 하단에 강한 힘이 반복적으로 적용되었다.
피로 크래킹이 발생한 용접의 하단은 진동으로 인한 힘이 집중 될 수있는 모양이었습니다.

피로 크래킹이 발생한 용접은 힘을 집중시킬 수있는 모양이었습니다. 강도를 향상시키기 위해 피로의 균열을 방지하기 위해 용접 방법과 모양을 변경했습니다.
용접에 적용되는 힘을 줄이기위한 측정

우리는 모든 유사한 영역에 대한 자세한 표면 관찰 조사 및 피로 평가를 수행하고 필요한 영역을 해결하기위한 조치를 시행합니다.

피로 크래킹의 주요 원인은 작동 중 공명이었습니다. 이는 간헐적으로 발생합니다. Unit 2 의이 원인에 관여하는 모든 파이프는 표면 관찰 및 피로 평가를 포함하여 상세하게 검사되었으며 결과적으로 용접 방법 변경 및 필요한 영역에 대한지지 브래킷의 장착 위치 변경과 같은 조치를 취했습니다 (2002 년 12 월).
단위 2 이외의 유사한 부분에 대해 동일한 조치가 취해집니다.

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